山东能源彭庄煤矿:让每一度电都用之有道
大众新闻·海报新闻 张绪棽 2025-12-18 10:31:05
大众网记者 张绪棽 通讯员 王迎春 报道
“电费又降了!”近日,在山东能源鲁西矿业彭庄煤矿早调度会上,财务管理部最新数据出炉,吨煤电耗124度,电费单价0.736元/度,双双刷新历史最低纪录。从年初的196度/吨、0.771元/度,到如今的“双低位”,矿井全年预计节约电费60万元。数字背后,是一场覆盖通风、排水、掘进、主煤流等七大系统的“节电革命”。
战略寻踪,精准定位高耗能环节
在之前的矿井经济运行分析会上,一组数据刺痛了所有人——电费占全矿总成本7.8%,比考核指标高出56度,电费单价也比考核指标高。“产量不能降,成本必须降,电耗就是我们最大的‘出血点’。”党委委员、副矿长张铁刚拍板立项。
对此,机电副总师张银学牵头成立10人专项团队,10月份用两周时间给全矿“做CT”。通风系统用电占比31.7%,排水系统19.9%,掘进系统13.2%……一张“用电地图”清晰标注了每个系统的“脂肪”分布。他们发现,通风系统中,主通风机高位运行,改造需130万元,投资大、回收慢,将其列为“低优先改造级”;排水系统中,4个泵房日均运行9.2小时,谷时排水仅占23.9%,峰时却占12.8%,“谷里偷懒、峰上加班”直接抬高了平均电价;掘进系统中,夜班生产撞上电价峰段,皮带机空转时间长,“人休机不休”浪费惊人;在主煤流系统中,西翼胶带满载率低,在600米皮带系统中,有280米“空跑”。找到了“症结”,一场系统性节电战役就此打响。
靶向突破,锁定三大核心战场
聚焦排查出的高耗能环节,该矿从人、机、料、法、环五个方面入手,层层剖析,排水、掘进、主煤流三大系统被摆上“解剖台”。在排水系统中,水仓淤泥占去60%有效容积,导致“小肚子装不了大水”,水泵频繁启停;时间控制粗放,没有严格执行“避峰填谷”。在掘进系统中,劳动组织与电价时段“错配”,逆煤流启动流程多烧5-10分钟空转;在主煤流系统中,东翼二部胶带600米只有1310煤仓一个“出口”,280米“无效运输”每天白跑。10条末端因素,最终锁定6大“要因”。
“不空谈数据,用事实说话。”项目组现场立状,要把排水峰时占比由12%降到1%,掘进皮带单班运行时间压到6小时内,主运皮带满载率再提升30%。
精准施策,深挖系统节能潜力
“-420水仓有效容积只剩40%,淤泥占据大半,水泵每天被迫启停7次!”运输工区区长王刚带领40名职工,在湿热环境中连续作战7昼夜,清出淤泥260立方米。这场战役使水仓缓冲能力实现质的飞跃,水泵日均运行时间从11小时锐减至8小时。
“谷段电价0.38元,峰段高达0.98元,相差近3倍!”机电工区区长李亚伟重构排水时序,严格执行泵房的“谷段开机、峰段停机”策略,一月下,月度电费支出显著收缩。
在辅助运输系统优化中,东翼二部胶带机尾缩进280米,电机空载电流下降11A,同时将输送机的启动方式改为“顺煤流”,单班皮带空转时间削减70分钟;劳动组织调整为“中班检修、早晚班生产”,完美避开了高价电时段。
“我们不能只打闪电战,更要建防火墙。”副矿长杨尊胜道出了管理的共识。他们随后出台了《彭庄煤矿电力要素市场运行管理办法》,一套融合“日巡查、周通报、月考核”的闭环管控机制应运而生,配合视频监控、能耗在线系统等数字化手段,构建起全方位、无死角的用电监管体系。
“过去总觉得电是‘大锅饭’,如今才知道它是‘金豆子’。”一位老电工在交接班时感慨:“现在启动大设备,都得先掐着表看看是不是谷段电价。”
“省下的就是赚下的。”党委书记、矿长李业在早会中再次拨响算盘:“咱们今年省出来的60万电费,搁市场上得挖一千多吨煤才挣得回来!这不仅是抠成本,更是练内功,下一步我们要把这套‘度电必争’的打法,铺开到节水、节材、节油的每个角落,让精益之树,扎根在彭庄的每条巷道、每个岗位。”
责任编辑:姜晖
