山东能源正通煤业:一煤一矸双线并进 掘出效益“新航道”
大众新闻·海报新闻 2025-12-24 14:34:41
大众网记者 李文静 通讯员 陈达江 报道
“注意,1米皮带机启动,5404回风顺槽、五盘区泄水巷等四个迎头的矸石准备转载!”在山东能源西北矿业正通煤业井下西区胶带巷,皮带工区职工王树才按下启动按钮。与此同时,不远处改造后的0.8米皮带机正将掘进的矸石,通过新安装的侧卸溜槽精准导入另一条运输线,现场紧张有序,煤矸分流清晰。
今年以来,随着矿井掘进重心转移,首次出现的“六迎头并行掘进”模式,给原有运输系统带来巨大压力,系统运力不足、效率低下。同时,多个迎头在不同阶段穿煤层掘进,导致煤矸混运问题突出,严重影响煤质与资源利用。
“运输高峰期就像堵车的高速路,前后制约,掘进效率难以提升。”掘进一区区长孔宪伟道出了当时的困境。

图为该公司掘进工作面皮带运输
“煤矸混运不仅降低商品煤质量、增加洗选成本,也造成资源浪费。”该公司生产技术部部长朱昊介绍。虽然新增1米大运力皮带机是解决运力难题的关键,但新旧两部皮带如何协同运作,动态匹配六个迎头在不同时段、不同性质的运输需求,成为一项复杂的系统工程挑战。
因此,该公司成立技术攻关小组,创新提出“分阶段柔性调整”方案,在新皮带安装期间,采取“边安边运”办法,利用原有0.8米皮带维持先期四个迎头出矸,新皮带投用后立即进行分流,将后续需穿煤层的迎头矸石调配至0.8米皮带,为其将来“运煤”预留接口,其余矸石则由1米皮带承担,迅速缓解了运输拥堵。
针对0.8米皮带后续临时运煤的需求,技术人员提前在其储带仓处加装了刮煤器和侧卸溜槽。皮带工区技术人员宗斌解释说:“这相当于给管道加装了一个‘三通阀’,穿煤层产出的煤可通过这个专用出口导入下方主煤仓,实现即时回收。”同时,他们将破碎机移至1米皮带卸载点,专门处理大块矸石,防止卡仓。

图为该公司洗选车间洗选设备
随着工程推进,迎头数量与掘进性质发生变化,西区清淤通道完成穿煤恢复掘矸,5404回风顺槽正在揭煤,运输系统再次进行“动态变阵”,目标彻底实现“煤走煤道,矸走矸道”。
接下来,系统实施了一系列精细化改造,针对西区清淤通道的矸石,将0.8米皮带在1米皮带机尾处局部“起高”,加装刮矸与侧卸装置,使其矸石可转载至1米皮带进入矸石仓,同时保留0.8米皮带前半段的运煤能力,通过“缩机头”“搭接”“导溜”等操作,将掘进产出的煤流汇集,使1米皮带转变为“专用运煤线”;并将五盘区泄水巷区域的矸石流整合至0.8米皮带,相应复位破碎机,使其成为“专用运矸线”。
“改造后最明显的变化,就是煤流中矸石大幅减少,煤炭发热量得到保证。而且线路清晰、专线专用,运输故障率也显著下降。”煤质发运工区区长李虎军对改造效果深有体会。
图为该公司相关技术人员检查皮带运行情况
历时数月的运输系统“智慧升级”取得了显著成效。改造后的系统实现了煤炭资源有效回收,直接创效近300万元,多回收煤炭4300多吨,有力践行了“绿色开采、高效利用”理念,是矿井节能减排、节约资源的具体体现。
如今在井下,两条皮带一“煤”一“矸”,协同并进,为矿井开拓接续持续运行,保障了高效平稳生产。
责任编辑:周娜
