山东能源梁宝寺公司:节支降耗抓实效 三级联动破难题

大众新闻    2025-12-25 11:31:16

山东能源鲁西矿业梁宝寺公司锚定“降本不减质、增效不增耗”的核心目标,将精益管理深度融入生产经营全链条,通过“制度立规、区队破题、全员创效”三级联动模式,精准破解成本管控堵点难点,既实现真金白银的节约,又保障生产进度稳步推进。

严管加激励,制度先行算好“节约账”

(建立全链条成本管控流程)

成本管控,制度是根基。该公司以《进一步加强闲置积压物资管理办法(试行)》为抓手,将库存超6个月的物资纳入全流程管控,构建“分类识别精准化、处置流程规范化、奖惩兑现刚性化”的管理体系,从源头筑牢成本防线。在落实“八项降本增效硬措施”过程中,经营管理部针对性出台《螺栓类材料交旧领新补充规定》,对照“安全生产必备、矿井自储备、消耗型物资”分类制定管控标准,明确采煤区队设备螺栓全额交旧、回撤物资按计划回收、地面及辅助单位全流程复用等要求,有效堵住闲置浪费漏洞。

为确保制度落地生根,材料组建立电子台账,定期下井核查物资使用情况,发现虚报用途、浪费材料等行为严肃追责,形成“交旧-领用-稽查”的闭环管理。同时,设立“修旧利废创新奖”,将节约成效与单位绩效直接挂钩,真正让节约者得实惠。

“现在交旧能省成本还能拿奖励,大家都主动盯着手里的零件精打细算。”经营管理部部长姚公德介绍。截至目前,该公司已通过制度落地完成75项超6个月积压物资回收复用,全员主动算“节约账”、管“闲置物”的氛围日益浓厚。

靶向破难题,区队攻坚啃下“费钱坎”

(观察末中煤水分)

一线区队直面生产堵点,聚焦影响效率、浪费成本的关键环节精准发力。选煤厂曾长期受原生煤泥困扰,煤泥含量高导致分选不稳定、絮凝剂消耗量大,为此该厂迅速成立QC攻坚小组,技术员连续多日蹲点筛分现场,用鱼骨图把“人、机、环、法”各环节问题拆得明明白白,将筛板孔径更换为0.35毫米高频筛,调整旋流器底流口尺寸,创新推行煤泥“在线掺中”工艺,最终实现煤泥产率下降2.92个百分点,分选效率显著提升,絮凝剂消耗大幅降低。

掘进二区针对全岩截割费料慢工的痛点,反复测算轨道顺槽外段与胶带顺槽高度参数,通过优化设计减少无效截割量,在降低材料消耗的同时实现月进尺稳步提升。此外,主通风机叶片角度优化、远方漏电试验装置推广等一系列技改项目,既解决了设备能耗高、安全风险大的问题,又实现持续降耗。

目前,各基层区队均建立“堵点清单”,明确责任主体、完成时限和检验标准,形成“靶向施策、对账销号”的攻坚机制,确保问题不解决不撒手。

全员齐创效,旧物新用聚起“大效益”

(废旧托辊维修整治)

“人人都是创效者,岗位都是创效点”在梁宝寺公司不是口号,而是扎根一线的自觉行动。职工从身边小事下手,通过修旧利废、小改小革累计创效。运输工区职工利用废旧钢材自行下料、焊接,制成柔性挡车栏,无需购置新设备即可满足现场使用需求。选煤厂将闲置角落的废旧溜槽拆解重装、补焊修复,加工后重新投入生产,大幅减少材料浪费。

皮带工区针对H架挂耳损坏整体更换问题,研发“免更换修复技术”,仅对损坏部位进行局部维修、更换小配件,既缩短停机时间,又降低维修成本。机修厂专门设立“废旧物资修复中心”,技术师傅将回收的旧托辊拆解检修,更换轴承、修补外壳,修复旧托辊300多根,有效减少新设备采购支出。

此外,该公司推行的“人人上井不空手”活动中,职工上井时顺手回收旧锚杆、锚索盘等物资,累计回收4万余件。

“以前是领导催着降成本,现在咱自己主动想办法省,上井捡个零件,修设备少换个配件,都是实实在在的创效。”采煤二区职工陈祥奎的话道出了全员心声。这些看似不起眼的“小节约”“小发明”,正源源不断汇聚成公司节支降耗的“大效益”,为企业高质量发展注入持久动力。(大众新闻 通讯员韩强 )

责任编辑:牛文杰