让滚滚“乌金”颗粒归仓——山东能源新巨龙公司放顶煤工艺革新纪实
产业新风 | 2026-02-25 11:58:40 原创
张骏峰来源:大众新闻
在深邃的井下,每一吨煤炭的“颗粒归仓”,都承载着技术与管理的智慧与汗水。山东能源鲁西矿业新巨龙公司以技术为引领、以管理为驱动,紧抓高效采煤与资源回收,向工艺细节要效益、向系统优化要空间。通过持续创新与精益管理,在放顶煤这一关键工艺上实现了系统性突破,真正让滚滚乌金“有家可归”,走出了一条以技术升级推动效益提升的发展之路。
专治“漏网之煤”
新巨龙公司将“资源回收率如何再提升”作为问题导向,采用对内加强自主攻关,对外主动“借脑引智”的“内外兼修”策略,精准识别操作流程与工艺环节中的瓶颈。

在扎实调研的基础上,他们明确了“内部优化、外部引进”的双轮驱动路径,并正式推出《新巨龙公司采煤工作面放煤管理规定》,立下顶煤回收率半年达到93%、年底冲刺95%的“军令状”。
该方案的核心在于对生产全过程的精细化管控。通过反复试验与数据分析,该公司深入研究了放煤步距、工艺参数与回收率、含矸率之间的关系,最终作出“将采高从3.5米提升至3.7米”的关键决策。
“别小看这20厘米。”公司副总经理何玉收笑着算了一笔账,按当前回收率算,每割一刀煤就能多回收104吨。这一调整的背后,是生产组织模式的根本转变——从“循环定产”转向“以放定产”,并严格执行“端头顶煤不放净不拉后溜”“架架见矸”等操作规范,真正把“漏网之煤”一网打“净”。
攻克“躲猫猫煤”
为实现放煤“颗粒归仓”,该公司针对隅角、过渡架等传统回收难点,创新推出集“隅角支护、接煤点布置、移架步距、放煤顺序”于一体的“四革新”施工法。

在进风隅角,淘汰传统单体支护,改为工作面过渡架支护,并延长后部运输机机尾,借助支架动作直接回收顶煤;在回风隅角,通过改造转载机机尾、加装配煤装置,并辅以人工剪网引导,将“躲”在角落里煤“吃干榨净”。
针对过渡架顶煤回收难题,他们创新实施“分步移架”工艺,将移架步距由0.8米调整为“0.4米+0.4米”两步完成,有效分散顶板压力,促进大块煤顺利冒落,实现单刀多回收80吨。
采煤一区区长王延辉介绍说:“我们还优化了放煤顺序,沿空侧由外向里放,实体侧由中间向两边放,既保障了巷道稳定,又让顶煤‘一个都不能少’。”据统计,通过系列工艺革新,2025年以来公司已累计多回收煤炭超10万吨。
智守“每一吨煤”
安全,是高效回收的基石。为确保端头及复杂区域作业安全,新巨龙公司超前构筑“防火安全”与“顶板完好”双重防线,形成“制度+流程”“人工+智能”“考核+激励”三位一体的保障体系。

通过每5天探测一次顶煤厚度、每刀测算一次回收数据,实现过程“透明可视”。同时,建立“区域负责、验收签字、月度考核”机制,对回收率达90%以上的相关岗位人员给予奖励,让“企业增效”与“职工增收”良性互动。
展望未来,新巨龙公司党委书记、董事长纪永虎信心满满:“我们将持续围绕智能化开采、自动化系统、安全生产标准化发力,努力打造安全、绿色、智能、高效的优质示范标杆矿井。”
(大众新闻记者 张骏峰 通讯员 沈晓明 李圣美)
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