1+1>2!两厂融合破壁垒,协同创新提效能
大众报业·齐鲁壹点 2026-03-08 21:16:40
“有了这个冲刷设备,现在我一个人就能轻松完成筛板的冲刷检查工作,不仅方便快捷,安全性也提高了!”在洗煤厂重介车间三楼,维修班长吴迪指着新安装的固定卷盘式振动筛冲刷装置高兴地说。
阳城煤矿推动机修厂与洗煤厂深度融合发展,在设备维保、生产保障、技术创新上下功夫,取得了良好的效果。

坚持小切口破题。针对重介车间三楼振动筛筛板、筛缝的检查清理作业的实际特点,机修厂技术人员在深入现场反复勘查后,没有选择“大动干戈”,而是从“小切口”精准破题,为洗煤厂量身设计并加工安装了固定卷盘式振动筛冲刷装置。职工只需一人即可完成全部冲刷操作,作业效率大幅提升,也为保障洗煤精确性创造了有利条件。
在设备维护上做“加法”。针对洗煤厂皮带机系统滚筒加油点分散、数量多的特点,机修厂维护人员采购加装加油延长软管,将加油点延伸至便于操作区域,维护效率提升70%。同时,创新制作滚筒定位识别牌,实现加油点编号定位、清晰标识,让维护人员一目了然。截至目前,机修厂已累计派遣260余人次,对重介、动筛、压滤等车间关键设备进行系统性保养,为皮带输送系统的可靠运行提供了坚实保障。
在作业优化上做“减法”。在洗煤厂滤布更换作业中,机修厂技术人员现场调研后,设计加工了滤布更换平台,让作业人员站立平稳,操作更加安全。针对滤布固定方式,创新将滤布固定方式由螺栓固定改造为挂钩式结构,使拆装时间大幅缩短,更换效率提升50%。机修厂协助更换滤布3450余张,有力支撑了洗煤生产的连续性。
全时段响应,做到“主动保障”。针对洗煤厂设备运行的各类突发状况,机修厂建立了快速响应机制,抽调骨干力量组成维护小组,随时待命、高效处置。先后完成振动筛主体加固、“U”形支撑焊接、振动筛更换、皮带防跑偏装置安装,对漏煤眼进行改造、完成风水管路加工,组织人员对各车间及巷道进行常态化清理整治。累计完成应急抢修及各类改造作业50余人次,有效提升了设备运行稳定性,优化了生产流程,提升了煤泥压制效率,显著改善了现场作业环境与标准化水平。
从解决一个具体难题,到服务多个生产环节。从保障设备运行,到优化作业流程,这一系列务实的举措帮助洗煤厂改善作业条件,提升了作业效率与安全性,为洗煤厂稳产增产提供了有力支撑,成为矿井内部协同攻坚、融合创效的生动实践。
文/图|刘凯(阳城煤电)
责任编辑:王业松
