山东能源鲁西煤矿:推动煤质管理与工艺创新双提升

大众报业·齐鲁壹点    2026-03-13 18:41:27

今年以来,山东能源鲁西矿业鲁西煤矿紧紧围绕“提质增效、精益管理”工作主线,紧盯煤炭质量全过程管控,持续完善制度体系、压实现场责任,聚焦洗选系统瓶颈问题,大力推进工艺优化与技术革新,全面提升煤质管控水平与资源利用效率,以实实在在的举措筑牢矿井高质量发展根基。

完善制度严管控,压实责任守煤质

为从源头提升煤炭质量,该矿坚持制度先行、闭环管理,修订完善2026年《鲁西煤矿煤炭质量实施细则》,进一步细化毛煤含杂倒追考核内容,优化采掘工区考核标准与辅助工区奖励标准,新增毛煤含矸率考核等关键事项,构建起“标准更细、责任更明、考核更严”的煤质管理体系。

在现场管控中,他们创新推行“即时分析、倒追考核、公开公示”机制,建立毛煤抽查监督钉钉工作群,对大件杂物进入煤流问题实行即时分析、即时通报、即时考核,做到问题不过夜、责任不悬空。坚持“毛煤含杂”源头倒追机制,将每日检查考核明细上墙公示,以“硬约束”倒逼责任落实,形成“人人关心煤质、人人管控煤质”的良好氛围。

为压实煤质管理责任,该矿构建“工区主体、部室监督”专职管理体系,划定责任边界,实施日常巡查与高频次突击检查相结合的监管模式。同时,深入开展皮带杂物源头治理,规范配置垃圾桶,严控铁器杂物入流,并不定时抽查毛煤含杂、采高测量等关键指标,用高频监督倒逼标准化执行,确保责任无盲区。

据统计,仅2月份,该矿共开展煤质考核46人次,原煤平均水分控制在6.5%,毛煤含杂率降至28.89千克/万吨,毛煤含矸率稳定在38.66%,实现了煤质管理从“被动整改”向“主动管控”的转变。

“今年我们把煤质考核细化到班组、落实到个人,从制度、现场、监督三个维度同步发力,既让职工清楚‘为什么抓、抓什么、怎么抓’,同时通过即时考核、公开公示形成有效约束,使职工煤质意识明显增强、现场杂物明显减少,各项关键指标都在稳步提升。”煤质管理员李善斌表示。

优化工艺破瓶颈,精准提效增收益

选煤厂作为煤炭提质增效的关键环节,坚持问题导向与系统思维,深入剖析现有工艺流程短板,聚焦煤泥水处理、尾矿综合利用等重点环节,持续推进洗选工艺优化与系统升级,不断提升洗选效率与产品适配性。

针对卧式离心机入料不均、脱水效果不稳定问题,选煤厂对533出料泵实施变频改造,实现根据给煤量实时调节煤泥水流速,确保离心机入料均匀稳定。改造后,煤泥脱水效率显著提升至95.14%,有效降低产品水分,提高商品煤质量稳定性。

在尾矿资源利用方面,选煤厂对二段浮选机尾矿走向进行系统性优化改造,重新规划输送管路布局与流向,实现“分质分流、精准利用”——洗选高灰精煤时,二浮尾矿灰分达40%以上可进入二段浓缩池作为煤泥产品;洗选低灰精煤时,尾矿灰分低于30%可进入一段浓缩池处理后作为中煤产品。通过灵活调整尾矿流向,既提升了资源回收利用率,又增强了产品结构适应性,为矿井灵活应对市场需求提供有力支撑。

“工艺优化的核心就是‘把该提的提上来、该用的用起来’。通过变频调节、尾矿分流等小改小革,我们不只是提升了单机效率,更实现了全系统协同增效,既稳定了产品质量,又把尾矿资源‘吃干榨净’,真正做到提质与增效同步推进。”煤炭管理中心技术员边永宁介绍。

技改创新降成本,精益管理创效益 

在抓好基础管理与工艺优化的同时,该矿坚持向技术革新要效益、向精益管理要红利,围绕生产现场“急难险重”问题开展技改革新,以小投入实现大回报,以技术创新降低运行成本。

针对煤泥输送管路冲刷磨损快、更换成本高、检修频次多等痛点,技术人员经过反复论证与现场试验,成功研发并应用管路复合结构加固技术,采用“原管—水泥层—套管”复合加固法,在原有管路外侧套装钢管并灌注高强度水泥,大幅提升管路抗冲刷能力与承压性能。实践证明,改造后管路使用寿命显著延长,维护成本大幅下降,仅此一项便节约管路更换成本近3万元,实现了“低成本投入、高效率回报、长周期运行”的技改目标。目前,该项技改革新已完成申报,为后续全矿同类管路推广应用提供了成熟方案。

“下一步,我们将持续紧盯现场、深耕细作,不断完善管控体系、深化技改创新,以更高质量、更高效益、更优管理,为矿井安全高效、可持续发展注入更强动力。”该矿副矿长宋鑫表示。

(通讯员 鲍保钢)

责任编辑:李腾