一口老井“热”了一座站库 纯梁采油厂以停产老井余热利用推动通滨站绿色转型
点睛·16市 | 2026-05-11 17:02:51 原创
李明来源:大众新闻
一口停产多年的老井,如今以66℃的采出液温度,带动一座集输站库完成从5人轮班到无人值守的转变——
纯梁采油厂纯西采油管理区通滨站改造提升项目投运,年节省运费360万元,减少天然气消耗152万立方米,减排二氧化碳3320吨。
近日,在纯西采油管理区中控室,职工王存芳正通过远程视频监控系统,分析9.5公里外通滨站的管线设备压力、温度、液位等运行参数,并进行数智化调控。两个月前,这座站库还是加热炉运行、油罐车穿梭、员工装卸油的忙碌情形。
通滨站承担着周围74口井的来液加温、就地分水、原油外销等任务。历经30年运行,站内设备老化、高耗能运转,每月耗电3000度,罐车拉油每月成本7万元,安全环保风险始终伴随。
纯梁采油厂一直想为通滨站做“拉改输”改造,但阻力明显。普通原油凝固点为29摄氏度,而该区域由于单井液量低,原油含蜡、胶质,凝固点高达34摄氏度,黏度大、流动性差,在管线里“走不动”,单独进管网不现实,只能靠罐车一车车拉运。
近年来,油田加快绿色转型和数智化建设,“拉改输”工程势在必行。2025年,通滨站改造提升项目正式实施,方案是将脱水外销站降级为混输泵站,开式流程改为密闭流程,让油气进入管输。
如何让站外“走不动”的油“跑”进管网,成为关键难题。
2024年,纯西采油管理区利用5座计量站及1座热水点建成油田首批地热换热替代燃气加热项目。技术人员受此启发,提出利用地热井远端掺水保管输运行的设想,并与技术部、工艺所、地质所等部门论证。但面对上千万元投入,成本过高,方案搁置。
通滨区域有没有高液量、高温的油井?经过多轮次摸排,停产多年的C83-1井进入视线。地质报告显示,该井东营组有厚砂体,具备余热利用潜力。
技术人员随即对其实施喷砂射孔转抽,采出液温度高达66℃,液量充沛,辐射整个通滨区域。C83-1井的高温采出液伴输,不仅带动周围原油“跑”进管网,还替代了沿程27台燃气加热炉。这口余热井还就近推动梁217、梁108等原本依赖罐车拉油的区块完成“拉改输”,全部纳入数智化监控体系。
改造后,站内所有生产参数实现实时采集、远程传输,中控室集中监控。
“以前我们每天清晨6时开始装油、倒油、卸油,5个人24小时轮班倒,一刻不敢松懈。如今,地热余热替代了加热炉,数智化管线替代老旧设备,各类参数实时传输到中控室,实现了无人值守,心里踏实多了。”在通滨站工作多年的邓英说。
通滨站优化了8个人的工作量,每天23车次的罐车倒油彻底成为历史。管理区经理白圣方算了一笔账:压减27台燃气加热炉,年减少天然气消耗152万立方米,减排二氧化碳3320吨,创效276万元,经济效益与生态效益同步实现。
近年来,该管理区加快推进“地热+余热+光热”绿能应用,已建成4.5兆瓦光伏项目,打造5处地热换热场景,余热利用、管网优化工程稳步推进。
(大众新闻记者 李明 通讯员 王蕊仙 陈晓梅)
责任编辑:武宗义
