山东能源枣矿集团蒋庄煤矿:岗位就是创效源 人人都是创效者
国资动态 | 2026-05-13 12:24:13
在山东能源枣矿集团蒋庄煤矿,从洗煤车间到制修厂房,再到煤质化验室,在一个个平凡的岗位上,每天都上演着化腐朽为神奇的降本增效暖心故事,职工们用巧思革新、用匠心修旧、用精细管控,把降本增效刻进日常。一次次智慧的迸发、一件件降本增效暖心小事,铺展出矿井深挖内潜、提质增效的生动画卷。

技术创新换来洗煤创效新速度
“以前换个底流口,仨人忙活仨小时,煤质一换就得停机等,产量、效益全耽误!”在选煤厂主控室里,操作工满崇友盯着监控屏幕,说起以往的生产难题满是无奈。
原来,该矿选煤厂面临3煤与16煤交替入洗,煤质差别大,特别是16煤矸石含量高达50%,总出现重介旋流器底流口堵料问题,严重影响生产效率。传统底流口更换3人耗时3小时,不仅费时费力,还总出现堵料问题,大伙看在眼里、急在心里。
“不能总被设备牵着走,咱们得想办法改一改!”选煤厂技术主管代文飞带着技术骨干,一头扎在车间里反复琢磨、试验,经过多次调试改进,重介旋流器底流口可调节装置正式投用,电动操控、一键切换,彻底解决了生产痛点。
“快看,30秒就换好口径,生产一点不耽误!”现场操作人员兴奋地喊着。
这项仅投入5万元的小技改,彻底告别停机换件历史,生产效率直接提升20%,年省电费80万元,还多洗原煤5000吨。
“我们从以前的设备限制生产,到现在靠技术掌控生产,这小装置,真是创效大功臣!”满崇友的话语里,满是自豪与欣慰。

“以修代换”换出真效益
“这滑靴磨损还没到红线,直接报废太可惜了,绝对不能扔!”机电设备制修厂综修车间里,班长李桂平拎着一件磨损的采煤机滑靴,语气坚定地跟班组职工说道。
井下作业环境恶劣,采煤机滑靴磨损快,以往不少滑靴稍有磨损就被换新,一笔笔配件采购费,成了车间成本管控的“心头病”。
“咱们自己动手修,既能省成本,又能保生产!”李桂平带着工友们定下“以修代换”的目标,一遍遍研究修复工艺,划定精准磨损红线,摸索出一套“精准检测、分层堆焊、耐磨强化、精度校准”的修复工艺。并采用耐磨气保焊丝进行堆焊,严格控制焊接电流和层数,一点点修补、一遍遍打磨,不放过任何一处细节。
“修复好的滑靴,跟新的一样好用,成本却省了一大半!”车间技术员张聪指着符合修复标准的滑靴,笑着跟大家算起了帐。
付出终有回报。经李桂平班修复的导向滑靴,使用寿命较旧工艺延长了40%以上,今年以来,该班组已累计修复导向滑靴6件,为矿井节约采购费用超30万元。
“只要咱们多用心、多动手,废旧配件也能变成创效宝贝!”李桂平的话,成了车间全员修旧利废的口头禅。

精益管控抠出大节约
“这重液还没有倒干净,桶里面还有,可不能随意浪费,一分一厘都得节约!”
在该矿煤质管理浮沉室里,班长王赞一边规范做着浮沉试验,一边叮嘱身边年轻职工。氯化锌重液是煤质检测的核心耗材,采购成本高,不规范的操作,容易导致重液浪费、用量居高不下。
为了把耗材成本降下来,煤质管理全员开动脑筋,从操作细节入手,优化试验流程、搭建回收系统、精准配制重液等,他们总结出“缓冲、慢浮、细捞、长控”的操作口诀。“按这个方法做,重液用得少了,试验结果还更准了!”职工任苏杭做完试验,惊喜地说道。
靠着全员“别浪费”的自觉,一项项精细化举措落地,氯化锌一年使用量减少600余公斤,省下约5000元的材料费。“降本增效不分岗位大小,咱们化验岗,把小耗材管控好,就是为矿井做贡献!”王赞的朴实话语,道出了蒋庄煤矿全员节支的心声。
从技术革新的大胆突破,到修旧利废的匠心坚守,再到精益管控的点滴节约,一件件降本增效的小故事、一次次智慧的迸发,藏着职工降本增效的初心与担当。如今,蒋庄煤矿全员心往一处想、劲往一处使,用小创新汇聚大能量,用小节约积攒大效益,为矿井高质量发展写下了最朴实、最动人的注脚。
(通讯员 李平)
责任编辑:刘常青
