山东能源柴里煤矿:青年“新点子”碰上生产“老问题”

产业新风 |  2026-05-28 16:49:48 原创

宋伟来源:大众新闻

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五月的矿山,青春正热。

在山东能源枣矿集团柴里煤矿生产一线,总能看到这样一群年轻人——有人围着设备研究参数,有人蹲在车间反复调试部件,还有人为了一个技术细节,在现场一待就是大半天。

别人觉得“差不多”的地方,他们总想再优化一点;一些习以为常的问题,他们偏想弄明白还能不能改。

而一个个来自岗位一线的“小创意”“小改造”,也正在悄悄改变着生产现场。

盯着问题“多想一步”

“别小看这几分钟,现场效率提上来,效果特别明显。”提起改造的新型注浆接头,通防管理部防注工区技术骨干齐洋说得很实在。

传统注浆接头安装繁琐、密封性能不稳定,不仅影响效率,还容易造成材料浪费。为了把效率再提一提,他白天跑现场、记数据,晚上查资料、改方案,围着接头结构反复试验。

经过数十次调整后,新型注浆接头成功投入使用,单点安装时间由15分钟缩短到5分钟,密封合格率提升至98%以上。

综采二区电工组青年骨干种法民,同样喜欢跟设备“较真”。

工作面投产初期,电气系统运行不稳。为了尽快找到问题根源,他连续几天跟着设备运行记录参数、分析数据,最终成功解决系统运行中的关键问题。

经过持续优化和技术攻关,设备故障排查时间缩短40%,区队生产效率明显提升。

在柴里煤矿,像这样的年轻人还有很多。

有人研究设备运行参数,有人琢磨工艺优化,还有人盯着生产中的“小问题”反复研究。越来越多青年职工开始把“多想一步”,变成一种工作习惯。

围着现场“多干一点”

青年创新并不都是“大工程”,很多时候,就是从一块旧钢板、一台老设备、一批废旧材料里“抠”效益。

机电设备制修厂副厂长兼主管技术员朱强,就一直在和“废旧设备”较劲。

“废旧设备里藏着黄金密码,小零件、旧设备,只要修好、用好了,都是效益。”这是他经常挂在嘴边的一句话。

过去,电液控阀组维修大量依赖外委,不仅维修周期长、成本高,而且维修效率一直提不上来。为攻克这一难题,他带着青年攻关小组天天泡在车间里,拆设备、比数据、改工艺。

有时,一个参数不合适,大家就围着设备反复调试;一个结构不合理,就重新研究改进方案。

最终,他们成功研发出气动电液控装配压力机,将原本需要两人配合完成的工作变成单人操作,维修效率提升20倍。

“能修不换、能用不丢”的想法,也慢慢在青年职工中多了起来。

生产技术部(掘进)业务主办张东利在自开门机械化设备研发中,深入现场调研、提出优化建议,助力研发的转载设备实现±35°摆转、无级调速,解决扬煤撒料等问题。

洗煤车间主管技术员刘鹏宇利用旧筛板改造固定筛、用废旧钢板补焊溜煤筒,让一批废旧材料重新“上岗”。

选煤厂机电车间智能工程师胡方伟则喜欢盯着设备“多查一步”,把故障隐患消除在萌芽状态。

以青春担当坚守一线岗位,没有惊天动地的大项目,却在一点一滴中,把降本增效做进了生产现场,为矿井注入源源不断的青春动能。

(大众新闻记者 宋伟 通讯员 殷宪芝 徐玉珠 马腾飞)

责任编辑:姬秀弯