山东能源新巨龙公司:向“精益技改”要效益
大众报业·齐鲁壹点 2026-05-28 12:27:22

在山东能源鲁西矿业新巨龙公司选煤厂皮带巷里,机修班长王师傅指着那套平稳运行的双重清扫装置,语气里满是感慨:“现在可不一样了,活儿轻松了,设备也‘听话’了。”
这一变化,源于一场针对选煤核心系统的“精准手术”。近期,该公司紧盯选煤系统皮带运输和筛分破碎两大系统的“卡脖子”顽疾,以“小切口、精准化”的技改理念,完成了一场低成本、高实效的设备升级。
8087皮带运输系统的积料问题,曾是岗位工的“心头之痛”。“不能再‘亡羊补牢’了,得从根上治!”该公司副总经理刘轶在项目启动会上定下了调子。他们没有选择推倒重来,而是做了一场精准的“微创手术”。经过反复论证和现场测量,决定通过拆除冗余卸料器,将皮带机头整体后移6米,随后将两套量身定制的“刀式清扫器+一字弹簧清扫器”精准“植入”,形成了一道坚不可摧的“刮除屏障”。
改造完成后,整改成效直观凸显。带面实现了“洁净移交”,解决了机道里“老难缠”的积煤顽疾,不仅有效降低了皮带磨损速率、延长了设备服役周期,更大幅减轻了岗位人员劳动强度。“巷道干干净净,干活不光省劲,心里也踏实。”王师傅表示。
据测算,此次技术改造全年可节约生产成本118万元,设备耗材与维保费用大幅压降,设备有效生产时长显著提升,降本增效成果十分可观。
如果说运输系统的改造是一场“微创手术”,那么破碎系统的升级则是一场“流程革命”。随着井下采区深入断层,选煤筛分破碎系统正经历着前所未有的“压力测试”。颚式破碎机卡堵、磨损、高能耗成了制约产能的“拦路虎”。
面对困局,选煤厂厂长潘超和工友们主动与颚破机、滚轴筛、干选机厂家联动开展“把脉问诊”。
一番实地“会诊”后,他们找到了“病根”,筛分工序后置,大块矸石“长驱直入”,把破碎机当成了“替罪羊”。解决方案也随之清晰——优化滚轴筛的粗轴间隙,调整筛分参数。一场“流程革命”就此展开。
“改造后,大块矸石的预筛除率直接提升了3.1%以上。”潘超指着运转平稳的设备,语气轻快起来。随着设备负荷大幅下降,卡堵问题也迎刃而解,能耗与维修成本显著降低。更重要的是,筛分精度的提升,让重介、浮选等下游工序衔接更顺畅,整个生产链条都活了起来。
经核算,破碎系统流程革新后,设备故障停机时长大幅缩减,预计年新增产能收益超45万元,同时年均节约设备维修、用电成本28万余元,实现了产能、降耗双向突破。
如今,精益管控、高效生产的全新格局已然成型。新巨龙公司将继续深耕精益技改理念,聚焦生产痛点、攻坚运营难点,不断优化生产工艺、夯实设备管控基础,以稳健高效的生产姿态,稳步走出一条减负增效、安全高质的可持续发展之路。
(通讯员 王超 金鑫 翟敏)
责任编辑:李腾
