山东能源李楼煤业:“美颜”提质“炼”出高“颜值”精煤
大众新闻·海报新闻 2026-06-08 18:48:18原创
大众网记者 张宁 通讯员 梁凯 单县报道
83.16%!今年1至5月,山东能源鲁西矿业李楼煤业精煤产率攀上建矿以来从未有过的高位,较年初的76%,大幅提升7个百分点。这一跃升并非凭空而来,从采煤工作面到选煤厂,从井下源头到地面发运,一场全链条的煤炭“美颜”行动,正让黑色矿石焕发出令人瞩目的高“颜值”,也标志着该公司从“规模驱动”向“质量效益型”发展迈出了坚实一步。
“源头洁面”让煤炭品质打好“底子”

走进李楼煤业1306工作面,采煤机轰鸣运转,煤流如黑色长龙般奔涌向前。与以往不同的是,如今的采煤现场多了一群“把关人”。
“以前锚杆、锚索这些支护材料有时会混进煤流,现在我们提前回撤,专人管理,从源头上就把杂物‘拦’下了。”采煤工区区长葛景志说,这是源头管控“六道关”的第一关。在放煤环节,两名专职放煤工严格执行“见矸即停”标准,工作面整体破底量被严格控制在100毫米以内。“以前放煤靠经验,现在放煤靠‘尺子’。”放煤工潘玉懂一边摆动尾梁,一边紧盯着矸石下沉的动态,他必须在矸石落入后部运输机之前精准插入尾梁,绝不让矸石“搭车”混入煤流,这早就成了他的“肌肉记忆”。
用水管理同样打出“精细牌”。该矿严格执行“开机开水、停机停水”制度,一季度原煤水分稳定控制在5%以下。运输系统外围的高频吸铁器全天候“站岗”,及时吸附锚杆、锚网等铁器杂物。工作面内每隔30部支架还设置垃圾“定点站”,废弃乳化液桶、棉纱、塑料袋等杂物实现了不落地、不入煤。
“关口把住了,煤质从源头上就有了‘好底子’。”煤质组副主任孙维健说,目前毛煤含杂率已控制在40千克每万吨以下,为后续原煤准备系统无人化运行打下了坚实基础。针对掘进全岩巷道,该矿还实行“分运分提”管理,建立杂物、水分管控三级责任追溯制度,形成了“班组现场清理、区队过程管控、科室考核监督”的闭环体系。
洗选“精修饰”让每吨煤炭“身价倍增”

原煤经过源头“深度洁面”,在选煤厂迎来一场更精细的“增值之旅”,这才是决定精煤“身价”的关键一环。
“洗选环节就像给煤炭做‘精修’,每一个参数都关系着产品的市场身价。”选煤厂厂长李元清指着监控屏幕上的数据说,“设备稳不住,参数就是空谈。我们抓精煤指标,先抓设备检修。”重介密度智能调控、旋流器锥体磨损定期拆检测量、筛机筛缝塞尺检查……一道道工序环环相扣,全面稳定分选效果。目前,浮选精煤灰分波动范围已被锁定在正负0.4个百分点以内,精煤灰分合格率实现100%。
在精细化管理上,选煤厂打出一套降本增效“组合拳”。“三清一保”降介耗、“全流程管控”减药耗、“双参数联动”精加药……让煤炭在洗选环节“身价”倍增。“以前介耗高了只能事后找病根,现在我们每天停机后都要清喷嘴、清固定筛、清磁选槽体、保脱介效率,把问题消灭在萌芽状态。”选煤厂班组长宋迎宾说。
据李元清介绍,选煤厂同步构建起“源头—过程—终端”全流程管控体系,从源头提升旋流器分级效率、治理叠筛“跑粗”,到过程动态优化浮选机液位、充气量和刮泡厚度,再到终端强化指标跟踪。煤炭品质得到保障的同时,全年还可节约药剂、介耗成本近180万元。
制度“硬杠杠”让质量责任“落地生根”

煤质管理,靠的是制度“硬杠杠”,落的是责任“铁肩膀”。李楼煤业坚持“制度为纲、责任为要、考核为尺”,打造刚性有力的质量保障体系。
该公司重新修订了《煤炭质量实施细则及考核办法》,将煤质管理目标细化为16项量化考核指标,覆盖生产源头、洗选加工、储装运、质量检验、产品结构优化等全流程。从采煤工作面的放煤工,到选煤厂的操作员,再到发运环节的装车工,各部门、各岗位的质量管控职责“边界清晰”,谁管什么、谁负什么责,“一目了然”。
制度不仅要“写在纸上”,更要“落到实处”。李楼煤业建立了“日检查通报、月考核兑现”的动态管理机制,每天对煤质情况进行检查通报,每月对照指标进行考核兑现。“发现问题当天就通报,整改情况第一时间进行反馈,问题不过夜、责任不落空。”孙维健说。这套机制让问题“无处藏身”,也让责任“层层加压”。
不仅如此,该公司还将煤质管理纳入全员绩效考核,把精煤产率、介耗、药耗等关键指标“挂图作战”,每月排名、每季兑现。“谁影响了煤质,谁就要担责任;谁提升了指标,谁就能得实惠。”这种“奖优罚劣”的鲜明导向,让全员抓煤质的氛围日益浓厚。
“煤质管理绝非某个环节的单点突破,而是全链条协同、全要素发力、全员参与的系统工程。”李楼煤业党委书记、董事长、总经理耿学升说,“通过源头‘洁面’、洗选‘精修’、制度‘护航’这套组合拳,不仅提升了产品‘颜值’,更增强了市场竞争力。”下一步,李楼煤业将精准对接市场需求,以更高“颜值”、更优“口碑”的精煤产品赢得市场、赢得客户。
责任编辑:刘亚
