踏平坎坷成大道 ——山东恒邦冶炼精炼分公司创新攻坚纪实
大众新闻·海报新闻 2026-07-03 16:12:39原创
大众网记者 崔荔媛 通讯员 王九会 王健文 烟台报道
在山东恒邦冶炼股份有限公司精炼分公司,一线员工攻坚克难的创新故事正持续激励着全员的奋斗热情,他们应变克难,踏平坎坷,将一个个“不可能”变为现实。

陶明光与王加运:铋锅边的锑回收之战
凌晨三点,精炼分公司铋锑回收车间依旧热浪灼人。车间主任陶明光蹲在铋锅旁,盯着液面泛起的银灰色涟漪,眉头紧锁。检测数据显示,铋锅中锑含量仍高达2.5%,毫无下降趋势。
问题出在外售的高铋铅上。这种以铅、铋为主的合金中,伴生着国家高端战略资源——锑。然而,锑随高铋铅搭售,计价系数极低,只能按每吨不足2万元的铅价出售。这与锑每吨十几万元的市场价相比,差距巨大,一年损失超两百万元。如何将锑从合金中“抓”出来,成为摆在陶明光和实验室技术骨干王加运面前的一道难题。
氧化法、氯化法、真空蒸馏法……两人在两个月内尝试了十几种方法,却屡屡受挫。最惨的一次,一锅17吨的料,锑未有效脱除,宝贵的铋反而损失了0.3%。
转机来自《有色重金属冶金学》中“精炼助剂”的启发。陶明光发现,某种精炼助剂在高温下能与锑形成化合物,却不与铅、铋反应。然而,将此原理应用于大吨位铋锅生产,国内并无先例。
“出了问题我担着!”陶明光果断拍板。试验进入白热化,但新问题接踵而至:试剂浮于熔体表面,无法与深层锑充分接触。陶明光灵机一动,引入压缩空气进行底部吹炼搅拌。当高压空气注入铋锅,熔体剧烈翻滚,火焰窜起两米多高,王加运的心提到了嗓子眼。
两人轮班坚守8小时,每隔半小时取样检测。当最终化验结果出炉时,王加运的手都在颤抖——试验成功了!历经十余锅试验、数百组数据摸索,他们自主研发出吹炼脱锑技术,使原本低价搭售的锑得以高效回收,成为不可多得的“无价宝”。

都军与王昕:反应釜里的降本攻坚战
2026年春天,一车间主任都军面临巨大压力。沉钯后液大量积压,储槽濒临满载,而传统处理工艺存在致命短板:每釜残液需经历漫长化验周期,再凭经验投加昂贵吸附剂,药剂成本高、吸附效果无保障。
“绝不能让铂钯白白流走。”综合部冶炼管理员王昕找到都军,大胆提出新思路——摒弃吸附剂,改用化学沉淀法,在低酸高温环境下,利用特定还原剂直接“抓取”液相中的铂钯。
然而,当第一釜工业试验启动时,检测结果却如一盆冷水:铂残留量远超预期。王昕蹲在反应釜旁反复观察,终于发现症结所在——工业釜体积庞大,搅拌存在死角,富集渣大量挂壁,未能有效沉降。
两人连夜整改,增加转速、延长沉降时间。随后一个月,他们又进行了五轮试验,搅拌形式、加药点位、投料顺序逐一优化。最大挑战是快速判断反应终点,王昕查阅大量资料,最终寻得一种显色检测法,只需滴入试剂,便可快速判定沉淀是否完全,有效指导现场操作。
新工艺大获成功,铂钯回收率大幅提升,处理成本显著压降。都军感慨:“多亏了小王那股子轴劲儿。”王昕则坦言:“没有都主任敢拍板的魄力,再好的方案也只能锁在抽屉里。”

贺东晓与许长一:一场与“碲”的逆向突围
2026年3月,二车间主任贺东晓站在渣场边,看着一车车运出的尾渣,心痛不已。这些经处理后的固态残渣日产极大,不仅运输处置费用高昂,更裹挟着高价值稀散金属——碲。
“碲与钙盐深度胶结,品位极低,分离难如登天。”实验室班长许长一的回答,并未让贺东晓退缩。一个大胆的逆向思维在他脑海中成形:能否先将碲从中间物料里“抓”出来,再进行后续处理?
方案指向酸性环境下的选择性沉淀。实验室小试效果理想,但中试放大时,沉淀出的碲渣细如面粉,瞬间堵死滤布,设备濒临报废。
“得让颗粒长大。”许长一在显微镜下观察后提出,引入晶种,诱导新生沉淀附着生长。两人围绕温度区间、搅拌强度、反应时长展开了新一轮攻关。最大难点在于酸碱度的精准把控——加酸稍快,杂质共沉;加酸稍慢,周期拉长。他们最终摸索出多点注入、动态监测的独门控流法。
整整两个月,47组试验,上千个数据。第48组试验压滤机开启时,滤饼呈均匀淡黄色,疏松不黏。化验结果显示:碲品位远超预期,杂质含量极低,回收率实现质的飞跃。
这场与“碲”的约会,打通了从“环保包袱”到“效益源泉”的逆袭大道。原本食之无味、弃之可惜的中间物料,如今成了能产生巨大效益的宝贵资源。
从铋锅边的吹炼脱锑,到反应釜内的沉降提铂钯,再到尾渣中的晶种诱导回收碲,精炼分公司的一线员工们以敢为人先的勇气和百折不挠的韧劲,将创新写在了生产线上,踏平坎坷成大道。
责任编辑:李波
